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中国设备
工程
Engineer ing hina C P l ant
中国设备工程 2018.03 (下)
1 机组简介
1#、2#两台空压机为某石化厂保障全厂用气关键机组,型号为5C Ⅱ C250MX3,流量40000Nm 3
/hr,进气压力0.82bar,出口压力6.1bar,电流440A,功率3858kW。为齿轮式多轴压缩机,由电动机通过联轴器直接驱动增速机的大斜齿轮,三根单齿轮轴、单叶轮形式的转子呈正三角形分布在增速机的主动齿轮圆周面上,经增速后一级转子可达到12000r/min。一级水平轴、垂直轴振动报警值为33μm,联锁值为38μm。
2 故障现象
2006年10月安装完毕交付使用后,1#、2#空压机一级振动值为21~24μm。在以后的间歇断续运行当中,先后出现由于电网、管网异常波动,定位器故障、
仪表不正常等问题,造成空压机非计划停机,振动值逐步上升。2#空压机从2008年10月份连续运行3个月,一级振动值就从22μm 上升到35μm。
(1) 2#空压机在2007年9月29日,实际运行了不到2个月,由于电网晃电,一级振动值波动,水平轴、垂直轴方向最大振动值为44μm 和39μm,机组连锁跳车。再次开机后,水平方向振动值为32~35μm。通过状态监测分析,转子动平衡受到破坏。
(2)1#空压机组自从2007年4月~2008年7月间歇断续运行,累计运行约10个月。通过状态监测发现,一级转子垂直方向振动值为25μm;三级转子振动值由15.74μm 逐步上升至25.2μm,超过报警值(25μm),判断转子动平衡也受到破坏。
(3)两台空压机解体检修发现机组对中良好,两端径向轴承以及推力轴承良好,叶轮锁紧螺栓未发生松动。一级叶轮与扩压器之间间隙合适,叶轮表面积碳严重。
5C Ⅱ-C250MX3空压机振动故障分析及处理
牛文合
(独山子石化公司设备检修公司,新疆 独山子 833699)
摘要:某石化厂两台空压机,自2006年10月投入运行以来,多次出现振动大的故障,尤其是一级转子故障频次最多。通过采用状态监测、转子动平衡、流体力学等方法和技术,分析由于叶轮表面积碳严重,叶轮发生微小松动,气体经过入口碟阀后形成紊流冲击叶轮,使叶轮受力不均匀,动平衡破坏,从而产生较大振动。
关键词:一级转子;振动;状态监测;动平衡;流体力学
中图分类号:TH452 文献标识码:A 文章编号:1671-0711(2018)03(下)-0097-02
(4)信号采集部分的实现。
依据上文分析可以得知传感器输出信号较小,为了确保测量结果的准确性,需要对这些信号进行放大处理,从而得到适合计算的波值。在系统基本构建完成之后,笔者进行测量,该系统只需要将原有的输出信号放大5倍便能满足测试的要求,所以信号采集部分选择DSO-X2017A 型的数字示波器进行检测,从而使系统的运行更为精密。
3 传感器系统的影响因素分析
传感器系统的影响因素比较多,主要的影响因素为励磁频率与励磁电流对传感器性能的影响、初始输出电压的影响、传感器的非线性影响、退磁场的影响以及趋肤效应的影响等等,系统仍存在有待提高的部
分,在之后的项目试验之中将会尽量采取措施以消除误差,以得到更接近真值的数据,从而使大型工程机械结构力学参数在线检测传感器系统更加优化。
4 结语
本文是对大型工程机械结构力学参数在线检测传感器系统的探究。参考文献:
[1]何剑锋,邓兆祥,妥吉英. 准零刚度绝对位移传感器设计及运用[J/OL].中国机械工程,2017,(23):1-5.
[2]姚京京,郑德智,马康,朱凯,樊尚春. 多轴悬浮式低频振动传感器的理论研究[J/OL]. 北京航空航天大学学报,2016:1-8(2017-11-13).
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